【摘要】西北油田老区经过较长时间的开发生产,陆续有部分油水井已不能维持正常生产,产量逐年下降,严重威胁到油田的正常生产。侧钻技术主要是利用老井井眼对油藏进行再开发挖潜,提高老井原油产量。因老井地层能量亏空,大部分井处于漏失状态;或经酸压改造,井眼尺寸不规则;另少部分井存定容特征,通井循环时出现开泵漏失,停泵返吐的现象,导致悬空打水泥塞一次成功率较低,严重影响井筒作业时效。
【摘要】西北油田老区经过较长时间的开发生产,陆续有部分油水井已不能维持正常生产,产量逐年下降,严重威胁到油田的正常生产。侧钻技术主要是利用老井井眼对油藏进行再开发挖潜,提高老井原油产量。因老井地层能量亏空,大部分井处于漏失状态;或经酸压改造,井眼尺寸不规则;另少部分井存定容特征,通井循环时出现开泵漏失,停泵返吐的现象,导致悬空打水泥塞一次成功率较低,严重影响井筒作业时效。
平衡法打水泥塞[1]是一种常规的打塞方式。针对于漏速小于5m3/h的漏失井,可采用平衡法,但侧钻井要考虑储层酸压改造对井眼尺寸的影响(井径扩大率),要合理计算打水泥塞的量。
SHB53-2H井是一口一开制裸眼侧钻水平井,老井经过两次酸压作业。193.7mm套管下深7753.5m,采用密度1.17g/cm³,循环不漏不溢,井筒稳定,采用平衡法打水泥塞。
下光钻杆至井深7927m,循环至进出口密度一致;泵入前置液8.3m³(按井径扩大率5%计算,水泥浆7m³,后置液2m³,替井浆32m³,整个施工过程反计量无漏失;探塞至7857m遇实塞,不满足侧钻要求。
下光钻杆至7800m,注前置液8.3m³,密度1.88水泥浆7m³,后置液2m³,水眼内容积35.6 m³,大泵替浆31.6m³,反计量正常,无漏失;探塞面位置:7500m,打塞成功满足侧钻要求。
第一次打水泥塞失败主要是水泥量按井径扩大率5% 计算,未考虑老井酸压改造后对井眼的影响,导致附加量过少塞面过低。
顺西5X井177.8mm套管下深6810m,设计侧钻点6498m,环空灌1.01g/cm³的清水和1.05g/cm³胶液使液面稳定在井口,期间检测水眼液面稳定106m左右。循环漏速为16.32m³/h。
(1)光钻杆下钻至井深5484m,关井挤入110m³凝胶,停泵回压13.5MPa,套压4MPa;
(2)泵入前置液1m³,密度为1.92g/cm³的水泥浆25m³,立压逐渐降至0MPa,套压涨至5.9MPa;正挤后置液5m³,清水32m³,停泵立压3MPa,环空倒吸;反挤清水15m³,停泵立压6.5MPa,套压1.6↓0.3MPa;
T756CX2井177.8mm套管下深5817.3m,设计侧钻点5880m;于2022年1月14日使用密度1.16g/cm³油田水通井划眼至5980m,测得液面1007m,起钻更换光钻杆钻具组合,采用高注高起打水泥塞。
光钻杆下深5000m;做地层吸水实验,测环空液面高度850m;注前置液3m³;环空液面高度650m;注密度1.88g/cm³纤维水泥浆19m³;注后置液1m³;正替清水18m³;监测环空液面高度1259m,推算水泥塞段5600m-6600m。后续起钻按照钻具排代体积进行灌浆。
探塞情况:11日23:00下钻探实塞5558m;扫塞至5720m放空无塞,开泵下探至5880.43m发生失返漏失,逐步降排量,漏速逐步减小,后续循环无漏失。
油田水结构低,对水泥浆无承托作用,在固井注替完后,与水泥浆发生重力置换,上部为实塞,下步为互窜混浆,不满足侧钻要求,但堵漏成功,确保了二次打塞成功率。
通过以上优化措施进一步改善井筒环境,提高地层承压能力,确保“托得住”水泥浆,提高打水泥塞成功率。
全井保证钻井液密度均匀,实时监测水眼环空液面,掌握井筒压力分布,确保水泥浆“站得住”,为后续计算井筒压力情况提供依据。
打塞前依据液面监测情况及钻井液密度,折算地层当量密度;若与钻井液密度差较大可适当调整钻井液密度,进一步提高打塞成功率。
①依据井浆密度ρ、水泥浆密度ρ水泥、初始液面H初、垂深H、预留塞面H塞,计算打完水泥浆井筒平衡液面H终;
经过酸压、酸化的侧钻井,井眼相对不稳定,且井径不规则,建议通井至侧钻点以下50m。以钻具下深H钻具至侧钻点的内容积作为注入的水泥浆量。
①测吸水:打塞前关井,监测环空液面,开泵正挤,逐渐提高排量,记录环空液面开始上涨时的排量,确保吃入量。
②防窜:替浆时控制排量0.5-0.8m³/min,确保顶替效率,防止水泥浆窜槽导致胶结性差。
从打塞准备至替浆完一般施工时间1.5-2h,保证稠化时间5h左右即可,避免因漏速过大时,水泥浆稠化时间过长“站不住”。
(1)实测漏失井的漏速,并依据漏速选择合适的打塞方式;若漏失量过大且液面过低,则建议下桥塞封堵,再进行打水泥塞作业,套管开窗;
(3)依据理论计算的地层压力、打塞位置等数据,选择合适的水泥浆量,同时结合实测的液面数据,精确把控灌浆量,提高打水泥塞成功率。
球友会app官网 上一篇:油井作业中水泥封堵封窜技术分析 下一篇:西部钻探应用国内首台电驱大功率固井水泥车